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某厂化肥厂精炼厂房爆炸3.30某厂化肥厂精炼厂房爆炸某厂化肥厂精炼厂房爆炸(事故案例学习第(事故案例学习第39期)期)一、事故经过1980年3月7日4时,广东省某市化肥厂精炼工段厂房爆炸,死亡3人,重伤4人,轻伤1人,经济损失7.2万元。起因是1号液位计突然漏出大量带有氨嗅味的精炼气体和醋酸铜氨液,1名操作工误判为2号液位计喷漏,即走出操作室门外,让另一名操作工关闭2号系统高压机。由于1号及2号系统的进口联通阀未关,因此又关闭1号系统。因处理不当,精炼气体从一号液位计继续大量漏出,加之操作室通风较差,使泄露气体很快达到爆炸浓度突然爆炸,造成厂房倒塌250平方米,停产3个月和人员的伤亡。二、事故原因1、工艺指标执行不严,偶有超压现象,加之操作工技术素质差,对事故苗头判断不准。2、液位计石棉橡胶密封垫因质量差,垫质松软各项指标均不符合要求。3、精炼操作室通风不好,使漏出的气体不能及时扩散,容易在短时间内达到爆炸范围,精炼气的爆炸极限为5.0~73.0%。4、组织纪律松弛,春节前后部分岗位休假人员过多,上班人力不足,如精炼岗位定员5人,当班只有3人,看液位计只有1人。5、安全教育不够,思想麻痹,没有意识到会发生爆炸,在事故发生前3天,个别操作工已发现1号液位计有小渗漏,无意识到是事故苗头,没有及时报告处理。6、车间内开关、电灯和仪表都为非防爆型,并且经常使用电炉。三、预防事故重复发生的措施1、对现有设备工艺进行一次全面安全大检查,对压力容器进行探伤检测,彻底消除隐患,加强备品、备件的购进和使用管理,补齐安全设施,坚决按照安全规范和操作规程进行检修和生产,决不超压生产。2、厂房改建为钢屋架,钢筋混凝土框架和石棉板屋面结构,并把高分室迁离本体车间。3、加强对操作人员业务能力的培训与提高,增强对隐患的警惕和事故的处理能力。4、合理调节人员配置与人员搭配,增强基层班组操作水平。人类思想往往保留在“吃一堑,长一智”的被动状态,如此局面,我们的氮肥行业也从七十年代的每百万吨合成氨99.99人的死亡率降低到目前的6.6人,相比之下能够看到积累的经验教训对后人的推动力与影响力。所以积累经验与教训对保护自已与他人起到多么至关重要的作用。要求:从本期事故案例中,查找我们工作行为与工作环境的不足之处,逐步改正,达到防患于未然的目的。安环部2008年3月30日
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